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上海應急6KW柴油發(fā)電機YT9000E3
4、燒瓦故障預兆特征
柴油機工作中轉速突然降低,負荷加重,發(fā)動機冒黑煙,機油壓力下降,曲軸箱內(nèi)發(fā)生“唧唧”的干摩擦聲。
處理措施:立即停機,拆蓋檢查連桿軸瓦,查明原因,維修更換。
5、斷軸故障預兆特征
當柴油機曲軸軸頸軸肩處因疲勞產(chǎn)生隱性裂紋時,故障征兆尚不明顯,隨著裂紋的擴大加重,發(fā)動機曲軸箱內(nèi)發(fā)生沉悶的敲擊聲,轉速變化時敲擊聲加重,發(fā)動機冒黑煙,不久,敲擊聲逐漸增大,發(fā)動機產(chǎn)生抖動,曲軸斷裂,隨即熄火。
處理措施:發(fā)現(xiàn)預兆立即停機檢查,發(fā)現(xiàn)裂紋應及時更換曲軸。
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6、拉缸故障的前兆特征
排氣管嚴重冒黑煙而突然熄火,曲軸不能轉動。此時不能再啟動柴油機進行工作,而應查明原因并加以排除。
處理措施:
1)早期發(fā)現(xiàn)拉缸時應首先加大氣缸滑油注油量。如過熱現(xiàn)象沒有改變,可采取單缸停油、降低轉速、加快活塞冷卻等措施,直到過熱消除為止。
(2)當發(fā)現(xiàn)拉缸時,必須迅速降低轉速,然后停車。繼續(xù)增加活塞冷卻,同時進行盤車。
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(3)如因活塞咬死而不能盤車時,可待活塞冷卻一段時間后,再行盤車使之活動。
(4)當活塞咬死的情況比較嚴重時,可向氣缸內(nèi)注入煤油,待活塞冷卻后撬動飛輪或盤車。
(5)吊缸檢查時,應將活塞與缸套表面上的拉缸用油石仔細磨平。損壞的活塞環(huán)必須換新。若活塞和缸套損壞嚴重,應予以換新。
(6)活塞裝復時,必須仔細檢查氣缸上的各注油孔注油是否正常。若活塞和氣缸套均換新,則在裝復后應進行磨合,磨合時應從低負荷開始逐漸地加負荷并連續(xù)運轉。
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(7)如拉缸事故不能修復或不允許修復時,可采取封缸方法繼續(xù)運行。發(fā)電機運行中滑環(huán)冒火是常見的故障之1,若不及時候消除,可導致發(fā)電機滑環(huán)冒火,對發(fā)電機組安全運行造成直接威協(xié),嚴重時候被迫停機。就大型發(fā)電機而言,緊急停機不僅造成系統(tǒng)出力下降,影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行,而且對發(fā)電機組本身也將產(chǎn)生危害。通過認真分析、研究產(chǎn)生環(huán)火的原因,監(jiān)測設備運行情況,擬訂相應對策等方法是可以有效地防止發(fā)生此類故障的。
1.經(jīng)過
上海應急6KW柴油發(fā)電機YT9000E3
某廠200MW機組曾經(jīng)發(fā)生1起發(fā)電機滑環(huán)冒火現(xiàn)象,停機檢查發(fā)現(xiàn)2/3的發(fā)電機碳刷刷握部分燒熔,而完好的刷握中有大部分壓簧壓力彈片折斷的現(xiàn)象。檢修過程中將所有刷握、碳刷、壓簧全部更換,機組重新啟動并入系統(tǒng)運行2小時候后,巡檢再次發(fā)現(xiàn)2只壓簧壓力彈片折斷,1壓簧單側從刷握內(nèi)彈出。
2.停機后檢查情況
通過這次200MW機組滑環(huán)冒火前運行情況分析,機組在故障前運行各參數(shù)均正常,有功、無功功率均在額定范圍,機組的振動和軸位移均符合運行規(guī)程要求。同時候對故障后的碳刷、壓簧、刷辯及部分完好刷握(仍裝有碳刷和壓簧)進行了詳細檢查,
詳細參數(shù):
| 6KW柴油發(fā)電機 | |
| 產(chǎn)品型號 | YT9000E3 |
| 頻率 | 50HZ |
| 額定功率 | 5.8KW |
| zui大輸出功率 | 6.5KW |
| 直流輸出 | 12V |
| 額定電壓 | 230/380V |
| 起動方式 | 電啟動 |
| 相數(shù) | 單/三相 |
| 發(fā)動機型號 | 192F |
| 排量 | 0.418 |
| 燃油容積 | 15L |
| 耗油量約 | 271g |
| 機油容積 | 1.65 |
| 結構形式 | 開架或手推車式 |
| 外形尺寸(MM) | 725*500*630 |
| 凈重/毛重(KG) | 110KG |
| 冷卻方式 | 強制風冷 |
| 電壓調(diào)節(jié)器 | 電容式 |
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年終身維護 |
| 燃油表 | 機油報裝置 |
| 發(fā)動機類型 | 4沖程.單缸.直噴柴油機 |
| 產(chǎn)品信息 | 含13%值稅 |

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其結果如下:
(1)發(fā)現(xiàn)所有碳刷均為同1型號(D172),且長度均為新碳刷的2/3以上。
(2)對部分完好的刷握進行檢查,壓簧、刷辯均未有嚴重過熱跡象,且壓簧壓力彈片有大部分兩側均已折斷。且壓簧均為“V”型。
(3)對于壓簧壓力彈片1側折斷的情形,其另1側大部分有嚴重過熱或電弧跡象,且壓簧均為“V”型。
(4)部分壓簧壓力彈片完好,但兩側壓力彈片均有嚴重過熱跡象,且壓簧均為“V”型。
(5)個別壓簧卡口較淺,易造成壓簧從刷握內(nèi)彈出。
(6)廠家新購3種同1型號壓簧,其檢測結果列于下表:
3.原因分析:
通過對壓簧、碳刷、刷握的檢查以及對3種壓簧的檢測結果綜合分析后認為,,此次冒火的原因是:
1)在機組運行中,雖然使用的是同1型號的碳刷,但由于其壓力不同,造成碳刷與滑環(huán)間的接觸電阻不1,致使同極滑環(huán)上不同碳刷間電流不均,部分碳刷電流過大。
(2)部分壓簧(V2型)未插入卡口或彈出(相當于未加彈簧)造成其它碳刷通過電流增大,其原因主要是卡口過淺。