我國的空氣壓縮機行業的市場規模均為8%以上的增速增長,2010-2011年增長率甚至超過了28%,市場規模擴張迅速。然而,在規模如此巨大的市場上,過去很長一段時間由外資企業掌握絕大部分市場。據前瞻網數據顯示,2009年度,我國空氣壓縮機行業共有生產企業近400家,其中內資企業數量接近90%,實現銷售收入總額約為60億元,占全行業的40%;外資企業數量接近10%,實現銷售收入總額約為90億元,占全行業的60% 。
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為使TIMKEN進口軸承充分發揮并長期保持其應有的性能,必須切實做好定期維護保養(定期檢查)。通過適當的定期檢查,做到早期發現故障,防止事故于未然,對提高生產率和經濟性十分重要。清洗將TIMKEN進口軸承拆下檢查時,先用攝影等方法做好外觀記錄。另外,要確認剩余潤滑劑的量并對潤滑劑采樣,然后再清洗軸承。軸承的清洗分粗洗和精洗進行,并可在使用的容器底部放上金屬網架。粗洗時,在油中用刷子等清除潤滑脂或粘著物。
然而,內資企業不斷加強技術革新,行業內的龍頭內資企業,如開山股份,在技術不斷開拓進取,公司產品性能達到水平,在外資占主導的高端市場已有所斬獲。憑借產品性能的不斷改進和技術的不斷升級,內資企業的市場占有率也逐年提高。以螺桿式空壓機為例,2009-2011年,螺桿空壓機銷量由1.48萬臺增值3.28萬,年復合增長率為48.87%,市場占有率由2009年的14.10%增至19.40%;銷量由0.08萬臺增至2.01萬臺,市場占有率由0.80%升至11.90%,發展十分迅速 。
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為了解決漏油問題,技術人員想出了多種辦法,但都沒有得到理想的效果。多次的改進、試驗發現了造成漏油的主要原因:一是送風機運行時葉輪側軸承座與葉輪間為正壓區,風會從機殼與軸套外部的縫隙吹入軸承室將潤滑油帶出;二是送風機葉輪側軸承座與葉輪間的軸套存在設計缺陷,長期運行會出現松動的現象,軸套與軸發生碰撞和摩擦造成間隙配合過大,此時風從此間隙進入軸承室將潤滑油帶出,加大加快了泄漏量。找到泄漏源頭之后,采用軸承套內部注膠外部加導流圈的工藝,解決了漏油問題。
控制原理
空壓機噪聲的控制主要采用消聲器、消聲坑道和隔聲技術三個方面 [2] :
安裝消聲器
主要噪聲源是進、排氣口,應選用適宜的進排氣消聲器。空壓機進氣噪聲的頻譜呈低頻特性,進氣消聲器應選用抗性結構或以個、抗性為主的阻抗復合式結構。空壓機的排氣氣壓大,氣流速度高,應在空壓機排氣口使用小孔消聲器 。
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《方案》的出臺使得標準的制訂更加及時有效,更加契合行業發展,更能加快產品更新換代的步伐,促進了行業的發展。與此同時,《方案》中明確提出由具備法人資格的協會、學會等社會團體自主制定團體標準,也就賦予了行業協會一項新的重要職能,雖然我們協會原來也承擔著標準制定的任務,但團體標準政策的出臺使協會在標準的制定過程中,掌握了主動權,能夠更好地為行業和企業服務。這對于行業協會而言,既是機遇也是挑戰,更是一項艱巨的責任與義務。
設置消聲坑道
消聲坑道的地下或半地下的坑道,坑道壁用吸聲性好的磚砌成。把空壓機的進氣管和消聲坑道連接,使空氣通過消聲坑道進入空壓機。采用消聲坑道可使空壓機的進氣噪聲大大降低,使用壽命也比一般消聲器長 。
建立隔聲罩
在空壓機的進、排氣口安裝消聲器或設置消聲坑道以后,氣流噪聲可以降到80db(a)以下,但空壓機的機械噪聲和電機噪聲仍然很高,因此還應在空壓機的機組上安裝隔聲罩。4、懸掛空間吸聲體:在佛山凌格風空壓機站,高大空曠的廠房混響很重。若在廠房頂棚分散懸掛吸聲體,廠房的噪聲可降低3-10db(a),混響時間降低5-10s 。

新聞:南寧升降平臺出租品牌螺柱:不等長雙頭螺柱:適用于一端擰入部件機體,起連接或緊固作用的場合。見GB897—9等。等長雙頭螺柱:適用于連端與螺母相配,起連接或定距作用。見GB9GB953等。墊圈:平墊圈:用以克服工件支承面不平和增大支承面應力面積。見GB84GB95—97和GB5287。彈簧(彈性)墊圈:彈簧墊圈見GB9GB859等,彈性墊圈見GB8GB955等。止退墊圈:有內齒鎖緊墊圈,見GB861;外齒鎖緊墊圈,見GB862;單耳止動墊圈,見GB854;雙耳止動墊圈,見GB855;圓螺母止動墊圈,見GB858等。